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精益故事丨四片墊片“撐”起大效益
發(fā)布時間:2025-08-20

在萬航模鍛熱處理廠高溫炙熱的車間里,剛從爐膛中取出的鈦合金鍛件,正被小心翼翼地轉移到定制的隨形散空冷料架上。技術人員緊盯著紅外測溫儀,眉頭卻越鎖越緊——25毫米!鍛件平均翹曲量遠超7毫米的轉序標準,生產線上的合格率長期在刺眼的“0%”徘徊,工藝內一次合格率也僅有11%。巨大的校直工作量和能源消耗,像沉重的鎖鏈拖住了生產步伐。


破局時刻:四片金屬的“微創(chuàng)手術”


面對這道橫亙在質量與效率之間的鴻溝

熱處理廠團隊

沒有選擇昂貴的冷卻料架替換

而是將目光投向了毫厘之間的精妙調整

他們從車間找來

1mm、3mm、5mm、8mm

四種規(guī)格的普通鋼質墊片

將這些不起眼的金屬薄片

巧妙固定在原有料架上

打破鍛件冷卻時“完全貼合”的慣性思維

通過不同厚度墊片在關鍵支撐點的組合

在平面上構建出穩(wěn)定的“V”形支撐布局

這一設計

讓高溫鍛件在冷卻過程中

得以沿著預設的幾何路徑均勻收縮


毫厘之功,扭轉乾坤



當首批改造后的“V”形料架投入生產

效果立竿見影

測量儀上的數字

發(fā)生了轉變

平均翹曲量從25毫米

斷崖式下降至9.2毫米

這一關鍵突破

讓準β退火后鍛件合格率

實現(xiàn)了從“0”到“25%”的轉變

工藝內一次合格率更是提高七倍


效益的漣漪迅速擴散

僅按年產100件計算

該優(yōu)化已直接減少額外校直工序40爐次

更帶來一項令人矚目的成果

年節(jié)約用電等成本61.38萬元

數字背后

是產線流暢運轉的轟鳴

是操作職工成功的喜悅

更是降本增效的有效落地



小革新,大啟示


萬航模鍛熱處理廠

用智慧和巧思證明

降本增效的鑰匙

往往就藏在生產現(xiàn)場的細節(jié)里

四枚墊片

不僅為企業(yè)節(jié)省了成本

更豎起了一面旗幟

在精益制造的道路上

最小的工具也能實現(xiàn)價值創(chuàng)造的最大化



中文全稱:
中國第二重型機械集團德陽萬航模鍛有限責任公司

中文簡稱:萬航模鍛

英文全稱:CHINA NATIONAL ERZHONG GROUP DEYANG WANHANG DIE FORGING CO.,LTD.
英文縮寫:wanhang die forging

地 址:四川省德陽市珠江西路460號

郵 編:618000

傳 真:0838-2201552

郵 箱:wanhang@wh.sinomach-ez.cn

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